空压机运行中常出现的故障现象 空压机运行中常出现的故障有填料与活塞杆处漏量大、活塞杆温度高、缸体温度高、排气量不足、撞缸、曲轴箱异响等。众多故障中以排气量不足、活塞杆温度高、缸体温度高等故障最常见。因此对排气量不足、活塞杆温度高、缸体温度高等问题进行分析和排除,对提高压缩机的运行经济性是十分必要的。压缩机原因分析与解决对策: 1.压缩机排气量不足原因分析与解决对策: 因K2601压缩机排气量不足,缸体送原制造厂幢缸改造。改造后缸径由φ95mm幢至φ102mmo幢缸后试运行该机,排气量依然不足。因此对改造前、后的排气量进行核算是十分必要的。 对于K2601压缩机来说,由于存在余隙的影响、吸气阀的弹簧力和竹线上的压力波动、吸气时气体与气缸壁之间的热交换、气体泄漏等因素,使气缸行程容积有效值减少。而造成余隙的主要原因是:防止曲柄连杆机构受热延仲时不至于使活塞撞击而引起机器损坏;排气阀的通道占据一定的空间;运动部件的磨损使零件配合间隙变大;活塞环与阀盖之间的环型空间。余隙容积的存在,在排气过程结束时不能将汽缸内的气体全部排净,有一部分高压气体残留在余隙容积内,这样在下一次吸气开始前,这一部分气体首先膨胀减压,在压力降低到低于吸气压力才能开始吸气。所以计算排气系数是十分必要的。 气体经过进气阀需克服气阀弹簧力、气阀通道阻力等,故进入气缸后压力下降。在同一个进气容积下,气体压力愈低,则其中的气体质量愈少,因而对进气过程来说,进气时压力下降,等于损失了进气量,它反映了吸气压力损失对压缩机输气量的影响。 压缩机运行时,由于密封不严和磨损会造成漏气损失,它常发生在活塞环和汽缸壁之间的不密封处,使得气体从高压腔向低压腔泄漏。此外,吸、排气阀片关闭不严或关闭滞后,也会造成汽缸内气体泄漏,这部分损失叫作泄漏损失,压缩机泄漏损失的影响用气密系数来衡量。 结论:镗缸前排气量Vm (95)=1.46 (m立方/min)与设计排气量1.5m立方/min还是有差距的,压缩机运行时,由于存在:余隙容积的影响、吸气阀的弹簧力和管线上的压力波动、吸气时气体与气缸壁之问的热交换、气体泄漏等因素,使气缸行程容积的实际有效值总是比理论计算要少。在镗缸后的排气量Vm(102)=1.78(m立方/min)满足设计流量1.5立方/min要求。这台压缩机在镗缸后,在理论上能满足工艺运行要求。因此在检修过程中强化检修质量控制、严格检验备件质量、严控工艺运行参数后,最终解决了排气量不足的问题。 2.活塞杆温度高原因分析与解决对策 K2601压缩机运行中活塞杆温度高至80℃,设计要求活塞杆温度≤75℃。在拆开填料函后,发现密封环与阻流环端面有填料函留下的压痕现象。设计要求密封环与阻流环装配后轴向问隙0. 26~0. 36mm。密封环与阻流环为优质碳纤维增强聚四氟乙烯(CFRP)制,CFRP材质的膨胀系数比金属大,导热系数小。因此判断按照图纸上要求的密封环与阻流环轴向装配问隙太小,密封环与阻流环受热后膨胀,密封环与阻流环卡在填料函中,导致与活塞杆摩擦力增大,活塞杆温度升高。 为了确定K2601密封环与阻流环装配后轴向间隙,在与密封环供货厂联系后,取得了密封环材质线胀系数,但根据密封环供货厂家提供的线胀系数来看,密封环受热后,基本不膨胀。密封环中含大量四氟材料,四氟材料线胀系数19℃时有反常突变,因此判断密封环供货厂家提供的线胀系数,不能作为确定密封环与阻流环装配后轴向间隙的依据。在查阅化肥装置中,形式、材质、作用与K2601相同的K1601活塞式压缩机,其密封环与阻流环装配后轴向间隙为0.73~0.89mm,因此将K2601密封环与阻流环装配后轴向间隙在0. 36~0.89mm之间多次调整与试验,最终确定密封环与阻流环装配后轴向间隙定为0. 36 ~0.46mm其密封效果,活塞杆温度≤75℃,从而解决了活塞杆温度高的问题。3.缸体温度高原因分析与解决对策 K2601缸体温度一旦超过125℃,缸体温度上升速度就很快,整机工作性能迅速下降。引起缸体温度高的原因有:缸体进出口自动单向气阀漏量大、活塞环的背隙与开口间隙太小。下面就这两个因素分别论述。 4.单向气阀 气阀故障会使缸体内的气体在缸内反复压缩,排不出缸体,缸体温度随缸内气体温度的不断上升而升高。单向气阀故障有两种情况:一种是单向气阀安装不当,压缩气体从阀垫处漏,例如出日单向阀阀盖螺母紧固后,顶丝未顶紧。另一种是单向气阀内漏。 K2601使用的是环状阀。环状阀制造简单,工作可靠。但阀片的各环彼此分开,在开闭运动中很难达到步调一致,因而降低了气体的流通能力,增加了额外的能量损失,阀片等运动元件质量较大,阀片与导向块之间有摩擦力,阀片在开、闭运动中不易作到及时、迅速。网状阀阀片、缓冲片的运动不需要导向块就能很好的导向,避免了环状阀中存在的导向块与阀片之间的摩擦。网状阀的弹簧力是阀片弹簧、缓冲片弹簧及阀片弹性部分变行反力之和。这些弹簧力数值不同,在阀片起闭运动过程中开始作用时间也不同,气阀全闭时弹簧力较小,气阀全开时弹簧力较大,这正符合气阀开闭及时、迅速的要求。因此可将环状阀改为网状阀。 但在使用现有环状阀条件下,严格检查环状阀的严密性与安装时的安装质量就显得尤其重要,气阀组装后以煤油进行严密性试验,允许有不连续的滴状渗漏≤28滴/5分钟,气阀安装后检查顶丝是否顶紧,使气阀能可靠的工作。 5.活塞环 活塞环的开口间隙、背隙(活塞环内表面与环槽之间的间隙)、侧隙太小,会使活塞环受热膨胀后卡死在气缸内,导致缸体与活塞环摩擦力增大,缸体温度高。K2601活塞环的开口间隙、侧隙在资料中明确给出了要求,但活塞环的背隙没给出要求。经实际测量并考虑活塞环受热后膨胀,将活塞环的背隙定为0.25(±0.05 ) mm,可使活塞环与缸体受热后避免卡死。活塞环的背隙为了测量方便,以槽深与环厚之差来表示,即活塞环一般应低于活塞体表面0~0.25mm。 活塞环开有切口,以增加弹性和便于装拆,活塞环的切口形式一般有二种:直切口、斜切口和搭接口,直口加工容易,但泄漏量大,搭接口泄漏量小,但加工困难,斜切口泄漏量介于两者之间,加工也较容易。为减少开口处气体泄漏,在有条件的情况下尽量采用搭接口可有效地减小气体泄漏量。K2601活塞环的切口形式为斜切口,在安装斜切口活塞环时,注意使相邻各环的切口倾斜方向相反,有效地减小气体泄漏量。K2601压缩机严格进行以上工作后,缸体温度控制在100℃左右。 通过对压缩机排气量不足、活塞杆温度高、缸体温度高等故障原因的分析、计算和提出解决对策,为使压缩机正常运行,延长其使用寿命,还应该定期对压缩机按计划,有步骤进行维护,并要继续不断地总结,找出最适合该设备长周期运行的技术数据,从而达到满意的效果。
综上所述,实用空压机关键还在于最初的选配、中期的维护、后期的保养!
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